Duża fabryka farbowania tekstyliów niedawno zmodernizowała swój system rozpuszczalnej flotacji powietrza (DAF) w celu poprawy wydajności oczyszczania ścieków.w systemie flotacyjnym wystąpiła niestabilna separacja osadów, wysoka zatarłość ścieków i częste zablokowanie ścieracza.
Dzięki wprowadzeniu roztworu Hengfeng Flocculant C9202 i wdrożeniu optymalizacji procesu na miejscu, zakład z powodzeniem przywrócił stabilną pracę i osiągnął ciągły, zgodny z wymogami wyładunek.
Przegląd witryny
Przemysł: Farbowanie i wykończenie tekstyliów
Pojemność ścieków: 2500 ∼ 3000 m3/dobę
Charakterystyka ścieków:
Wysoki poziom COD (3,500-4200 mg/l), zawieszone ciała stałe 1,200-1,800 mg/l, silny kolor, wysoka zawartość czynników powierzchniowo czynnych i drobne cząstki koloidalne typowe dla procesów barwienia.
Konfiguracja systemu pływania:
Dwie jednostki do pływania powietrzem rozpuszczonym (DAF) o pojemności 150 m3/h
PAC przygotowany w stężeniu 5%
Polimer przygotowany ręcznie w stężeniu 0,1%
Przeznaczony czas zatrzymywania hydraulicznego: 25-30 minut
Pierwsze pytania:
Czas zatrzymywania flotowania przekroczył 40 minut. Warstwa błota była cienka i niestabilna. Wpływ SS wahał się w zakresie od 250 do 400 mg/l. Wypływ błota pozostawał powyżej 82%.Nagromadzenie się błota często powodowało zablokowanie ścieracza, co prowadzi do przerw w produkcji.
Analiza problemu
Po inspekcji na miejscu i monitorowaniu procesu nasz zespół techniczny zidentyfikował kilka głównych przyczyn:
1Niewystarczająca siła płatków
Wcześniej stosowany polimer miał stosunkowo niską masę cząsteczkową i gęstość ładunku.łatwo pękające pod obciążeniem hydraulicznym i zmniejszające skuteczność mocowania bąbelków.
2Nieprawidłowa koagulacja Koordynacja płynności
W tym samym czasie operatorzy zmniejszyli dawkę polimeru z obawy o przedawkowanie,prowadzące do niewystarczającego łączenia.
3. Wysoka interferencja czynników powierzchniowych
Woda odpadowa z wyrobów włókienniczych zawiera dyspergenty i środki powierzchniowo czynne, które osłabiają przyczepność pęcherzyków do płatków, co wymaga tworzenia silniejszych i gęstszych płatków w celu zapewnienia stabilnej flotacji.
4Niewłaściwa interpretacja operatora.
Wcześniej powstawanie pianki na powierzchni błędnie przypisywano przedawkowaniu polimerów, podczas gdy w rzeczywistości powodowane było przez pozostałości powierzchniowo czynnych substancji.Nieporozumienie to doprowadziło do przewlekłego niedosięgnięcia i niestabilnej skuteczności.
Rozwiązanie techniczne
Optymalizowana strategia chemiczna
Firma Hengfeng wprowadziła skoordynowany program dawkowania PAC + C9202.
W celu zapewnienia wystarczającej destabilizacji koloidów, PAC utrzymywano w stężeniu 5% przy ustabilizowanej dawce 6575 kg/h.
Hengfeng Flocculant C9202 został przygotowany w stężeniu 0,15% przy odpowiednim czasie starzenia co najmniej 60 minut.na podstawie tworzenia się płatków i przejrzystości ścieku.
C9202, z zoptymalizowaną gęstością ładunku kationowego i wyższą masą cząsteczkową, znacznie zwiększyła zdolność łączenia i wyprodukowała większe, bardziej kompaktowe płatki odpowiednie do systemów flotacyjnych.
Optymalizacja punktu dawkowania
PAC wstrzykiwało się w wejściu do zbiornika szybkiego mieszania w celu zapewnienia całkowitej neutralizacji ładunku.
C9202 został dodany w strefie powolnego mieszania przed wejściem DAF, zmniejszając intensywność cięcia i zachowując integralność płatka przed kontaktem z rozpuszczonymi bąbelkami powietrza.
Szkolenie operatorów i standaryzacja
Nasz zespół przeprowadził szkolenia na miejscu w celu:
Standaryzacja procedur przygotowywania roztworu
Wyjaśnienie prawidłowej interpretacji zjawiska pianki
Ustanowienie wytycznych dotyczących oceny płatów wizualnych
Wdrożenie rutynowych rejestrów dawkowania i protokołów dostosowania
Pozwoliło to na wyeliminowanie niespójnych czynności ręcznych i zapewniło stabilną kontrolę chemiczną.
Wyniki wykonania
Po trzech dniach optymalizacji procesów i ciągłym monitorowaniu:
Czas zatrzymywania flotowania wrócił do zaprojektowanych 25-28 minut.
Stałe substancje zawieszone w wodzie odpadowej stale spadały do poziomu poniżej 80 mg/l.
Skuteczność usuwania COD wzrosła do około 70-75%.
Zawartość wilgoci w błocie zmniejszyła się do 75-78%, co poprawiło efektywność odwodniania w dół rzeki.
Warstwa osadu stała się gruba, jednolita i stabilna, bez załamania się lub defektów płaszcza pływającego.
Wyeliminowano zablokowanie szkraba i osiągnięto nieprzerwaną produkcję.
System DAF ponownie funkcjonował stabilnie, spełniając standardy rozładowania przy jednoczesnym zmniejszeniu ryzyka operacyjnego.
Wynik projektu
Poprzez optymalizację formuły, kontrolę dawkowania i szkolenia operatorów firma Hengfeng z powodzeniem przekształciła niestabilny system flotacji w niezawodny, ciągły proces oczyszczania ścieków.
Projekt ten wykazał, że skuteczność flotacji zależy nie tylko od konstrukcji urządzeń, ale także od właściwej synergii chemicznej, właściwej strategii dawkowania i wiedzy technicznej na poziomie terenowym.
Zobowiązanie Hengfeng
W Hengfeng dostarczamy więcej niż tylko floculanty.
Dostarczamy kompleksowe rozwiązania procesowe wspierane przez:
• Zaawansowana technologia polimerowa
• Optymalizacja dawkowania w poszczególnych miejscach
• Wytyczne techniczne na miejscu
• Długoterminowe wsparcie operacyjne
Z Hengfeng Flocculant C9202 systemy flotacji ścieków włókienniczych mogą osiągnąć wyższą wydajność, lepszą wydajność osadu i zrównoważoną, stabilną pracę.
Duża fabryka farbowania tekstyliów niedawno zmodernizowała swój system rozpuszczalnej flotacji powietrza (DAF) w celu poprawy wydajności oczyszczania ścieków.w systemie flotacyjnym wystąpiła niestabilna separacja osadów, wysoka zatarłość ścieków i częste zablokowanie ścieracza.
Dzięki wprowadzeniu roztworu Hengfeng Flocculant C9202 i wdrożeniu optymalizacji procesu na miejscu, zakład z powodzeniem przywrócił stabilną pracę i osiągnął ciągły, zgodny z wymogami wyładunek.
Przegląd witryny
Przemysł: Farbowanie i wykończenie tekstyliów
Pojemność ścieków: 2500 ∼ 3000 m3/dobę
Charakterystyka ścieków:
Wysoki poziom COD (3,500-4200 mg/l), zawieszone ciała stałe 1,200-1,800 mg/l, silny kolor, wysoka zawartość czynników powierzchniowo czynnych i drobne cząstki koloidalne typowe dla procesów barwienia.
Konfiguracja systemu pływania:
Dwie jednostki do pływania powietrzem rozpuszczonym (DAF) o pojemności 150 m3/h
PAC przygotowany w stężeniu 5%
Polimer przygotowany ręcznie w stężeniu 0,1%
Przeznaczony czas zatrzymywania hydraulicznego: 25-30 minut
Pierwsze pytania:
Czas zatrzymywania flotowania przekroczył 40 minut. Warstwa błota była cienka i niestabilna. Wpływ SS wahał się w zakresie od 250 do 400 mg/l. Wypływ błota pozostawał powyżej 82%.Nagromadzenie się błota często powodowało zablokowanie ścieracza, co prowadzi do przerw w produkcji.
Analiza problemu
Po inspekcji na miejscu i monitorowaniu procesu nasz zespół techniczny zidentyfikował kilka głównych przyczyn:
1Niewystarczająca siła płatków
Wcześniej stosowany polimer miał stosunkowo niską masę cząsteczkową i gęstość ładunku.łatwo pękające pod obciążeniem hydraulicznym i zmniejszające skuteczność mocowania bąbelków.
2Nieprawidłowa koagulacja Koordynacja płynności
W tym samym czasie operatorzy zmniejszyli dawkę polimeru z obawy o przedawkowanie,prowadzące do niewystarczającego łączenia.
3. Wysoka interferencja czynników powierzchniowych
Woda odpadowa z wyrobów włókienniczych zawiera dyspergenty i środki powierzchniowo czynne, które osłabiają przyczepność pęcherzyków do płatków, co wymaga tworzenia silniejszych i gęstszych płatków w celu zapewnienia stabilnej flotacji.
4Niewłaściwa interpretacja operatora.
Wcześniej powstawanie pianki na powierzchni błędnie przypisywano przedawkowaniu polimerów, podczas gdy w rzeczywistości powodowane było przez pozostałości powierzchniowo czynnych substancji.Nieporozumienie to doprowadziło do przewlekłego niedosięgnięcia i niestabilnej skuteczności.
Rozwiązanie techniczne
Optymalizowana strategia chemiczna
Firma Hengfeng wprowadziła skoordynowany program dawkowania PAC + C9202.
W celu zapewnienia wystarczającej destabilizacji koloidów, PAC utrzymywano w stężeniu 5% przy ustabilizowanej dawce 6575 kg/h.
Hengfeng Flocculant C9202 został przygotowany w stężeniu 0,15% przy odpowiednim czasie starzenia co najmniej 60 minut.na podstawie tworzenia się płatków i przejrzystości ścieku.
C9202, z zoptymalizowaną gęstością ładunku kationowego i wyższą masą cząsteczkową, znacznie zwiększyła zdolność łączenia i wyprodukowała większe, bardziej kompaktowe płatki odpowiednie do systemów flotacyjnych.
Optymalizacja punktu dawkowania
PAC wstrzykiwało się w wejściu do zbiornika szybkiego mieszania w celu zapewnienia całkowitej neutralizacji ładunku.
C9202 został dodany w strefie powolnego mieszania przed wejściem DAF, zmniejszając intensywność cięcia i zachowując integralność płatka przed kontaktem z rozpuszczonymi bąbelkami powietrza.
Szkolenie operatorów i standaryzacja
Nasz zespół przeprowadził szkolenia na miejscu w celu:
Standaryzacja procedur przygotowywania roztworu
Wyjaśnienie prawidłowej interpretacji zjawiska pianki
Ustanowienie wytycznych dotyczących oceny płatów wizualnych
Wdrożenie rutynowych rejestrów dawkowania i protokołów dostosowania
Pozwoliło to na wyeliminowanie niespójnych czynności ręcznych i zapewniło stabilną kontrolę chemiczną.
Wyniki wykonania
Po trzech dniach optymalizacji procesów i ciągłym monitorowaniu:
Czas zatrzymywania flotowania wrócił do zaprojektowanych 25-28 minut.
Stałe substancje zawieszone w wodzie odpadowej stale spadały do poziomu poniżej 80 mg/l.
Skuteczność usuwania COD wzrosła do około 70-75%.
Zawartość wilgoci w błocie zmniejszyła się do 75-78%, co poprawiło efektywność odwodniania w dół rzeki.
Warstwa osadu stała się gruba, jednolita i stabilna, bez załamania się lub defektów płaszcza pływającego.
Wyeliminowano zablokowanie szkraba i osiągnięto nieprzerwaną produkcję.
System DAF ponownie funkcjonował stabilnie, spełniając standardy rozładowania przy jednoczesnym zmniejszeniu ryzyka operacyjnego.
Wynik projektu
Poprzez optymalizację formuły, kontrolę dawkowania i szkolenia operatorów firma Hengfeng z powodzeniem przekształciła niestabilny system flotacji w niezawodny, ciągły proces oczyszczania ścieków.
Projekt ten wykazał, że skuteczność flotacji zależy nie tylko od konstrukcji urządzeń, ale także od właściwej synergii chemicznej, właściwej strategii dawkowania i wiedzy technicznej na poziomie terenowym.
Zobowiązanie Hengfeng
W Hengfeng dostarczamy więcej niż tylko floculanty.
Dostarczamy kompleksowe rozwiązania procesowe wspierane przez:
• Zaawansowana technologia polimerowa
• Optymalizacja dawkowania w poszczególnych miejscach
• Wytyczne techniczne na miejscu
• Długoterminowe wsparcie operacyjne
Z Hengfeng Flocculant C9202 systemy flotacji ścieków włókienniczych mogą osiągnąć wyższą wydajność, lepszą wydajność osadu i zrównoważoną, stabilną pracę.